记者从中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室得知,由这个学校自律研发的两段提高管催化剂降解多产丙烯(TMP)技术工业化试验获得重大成果。 据介绍,两段提高管催化剂降解多产丙烯技术,基于中国石油大学(华东)自律研发的两段提高管催化裂化技术平台,在原先的分段反应、催化剂接力赛、较短反应时间和大剂油比等特点的基础上,彰显了人组进料、低温大剂油比和适合的反应时间等全新的内涵。在中国石油大庆炼化公司展开的12万吨/年工业化试验中,以大庆炼化常压渣油为原料,在没展开混合碳四回炼的条件下,丙烯收率已超过18%以上,液化气、汽油与柴油收率之和相似83%,汽油的标号相似97号,相似欧Ⅲ标准。 有关*指出,这一重大进展将使炼油化工一体化技术发展向前迈进最重要一步,并将对我国乃至世界丙烯生产带给最重要影响。
丙烯是工业生产中最重要的基本有机化工原料,主要源于石脑油蒸气降解和催化裂化过程。近年来,以重油为原料,经催化裂化或降解多产丙烯受到普遍推崇,但对于普通的催化裂化,丙烯收率一般在3%-5%,加到跃进助剂后,收率也仅有提升1-2个百分点,而在更为严苛的操作者条件下虽提升了丙烯收率,但干气收率不会大幅度下降,柴油收率和质量显著上升。
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